Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías
dc.contributor.advisor | Vásquez Gervasi, Oscar Kelly | |
dc.contributor.author | Reaño Ramos, Leonardo Miguel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T22:04:18Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T22:04:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12867/2058 | |
dc.description.abstract | La empresa objeto de estudio es una reprocesadora de subproductos de arroz, la cual brinda el servicio de maquila, en la cual se reprocesan subproductos de arroz, tales como arrocillo y descarte. Primero se diagnosticó la situación actual de la empresa en su operación y en el mantenimiento del sistema productivo, resultando que el 59.14% de las paradas de producción son a causa de averías de sus máquinas, identificadas en su totalidad cuarenta y dos averías, generando pérdidas económicas valorizadas en S/.112,069.94 soles. Posteriormente se propuso un plan de mantenimiento basado en confiablidad, dónde se utilizó la herramienta análisis de criticidad, la cual permitió identificar las máquinas críticas del sistema productivo: la selectora, el compresor, el secador de aire y la zaranda; de los datos anteriores se hizo un análisis de modos y efectos de fallo identificando las averías y fallas de cada máquina, para así mediante un árbol de decisiones de RCM optar por las medidas preventivas de mantenimiento a realizar. Finalmente se realizó la evaluación costo beneficio, dónde se espera que tras aplicar la propuesta de RCM, el número de averías se reduzca a catorce, incrementando la producción en un 12%. Esto significaría un incremento de la eficiencia del 84% al 95%, una reducción de los costos de mantenimiento valorizada en S/. 0.37 soles por unidad producida, el tiempo promedio para fallar pasaría de 60.26 horas a 206.14 horas, el tiempo promedio para reparar de 7.24 horas a 6.79 horas, la disponibilidad se maximizaría del 89.26% al 96.81% y el OEE incrementaría 5.44%. Todos estos indicadores se ven reflejados en la reducción de los costos por avería, resultado un beneficio para la empresa de S/.75 663.65 soles. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Tecnológica del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UTP | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento industrial | es_PE |
dc.subject | Reducción de fallas | es_PE |
dc.title | Propuesta de mantenimiento centrado en confiabilidad en una empresa reprocesadora de subproductos de arroz para minimizar el número de averías | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica del Perú. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
dc.description.sede | Campus Chiclayo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.advisor.dni | 18094936 | |
renati.author.dni | 73475685 | |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [102]